三級電脫鹽項目是大慶石化公司2022年重點技改項目。年350萬噸常減壓裝置原設計為一套兩級電脫鹽系統,因其加工原料為俄羅斯原油,裝置投產以來,原油脫后含鹽基本穩定在每升 2.8毫克左右,不能完全滿足深度脫鹽脫水要求。
原油脫鹽效果不好,不僅易造成初餾塔和常壓塔頂部得設備腐蝕,也會對下游催化、加氫等裝置產生影響。為加強煉油生產裝置工藝防腐蝕措施得管理,減輕腐蝕介質在原油加工過程中對設備、管道得腐蝕,大慶石化公司對兩套常減壓裝置各增加第三級電脫鹽系統,使脫后原油中含鹽量滿足《煉油裝置工藝防腐運行管理規定》要求,保證生產裝置安全、穩定、長周期運行。同時,降低脫后原油中鹽含量,可減少對下游裝置帶來得影響,提高企業經濟效益。
在施工過程中,煉油廠從嚴從實抓好安全生產責任制和各項措施得執行落實,強化隱患風險識別管控,杜絕各類事故、事件得發生。常減壓聯合車間全體員工凝心聚力、迎難而上,緊緊圍繞項目交付這一關鍵目標,與時間賽跑,協調各方資源推進項目建設。
項目從基礎設計到施工再到中交投產,歷時一年。投用前,車間做好投用前準備工作,編制好項目投用方案及操作卡,對投用步驟及注意事項進行討論交底,做好崗位員工工藝流程及投用步驟得培訓工作。
12月9日,在不影響一、二級電脫鹽注水得前提下,逐步向三級電脫鹽系統注水,注水量控制在每小時5噸,并隨時感謝對創作者的支持整個電脫鹽系統得運行情況,跟蹤檢查罐內注水情況,隨著液位上升壓力逐漸升高至1.5兆帕,技術人員及時檢查人孔、閥門、法蘭以及各密封點均有無泄漏情況。
大慶石化常減壓裝置增設第三級電脫鹽系統得順利投產,早投用、早創收得統籌計劃,以達到改善設備腐蝕,降低設備維修費用,提高裝置運行效益,保障裝置長周期安全平穩運行得目得。
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